由于每次处理皮带划伤、断裂、等问题,都需要大量人力拽拉,才能完成,费时费力且伴随高温炙烤存在一定安全隐患。为了减少因皮带造成对设备影响,故障后能尽快恢复使用,我厂骨干人员商讨研究,最终决定对烧结区域所有大中型皮带机头进行改造(在电葫芦下方做辊,这样在皮带需抢修时,能使电葫芦垂直受力,方便拉动)大大缩短了抢修时间,同时也减轻了工人的劳动强度,增加安全系数。
现场十分狭窄,粉尘弥漫且伴随高温红矿炙烤,安装难度大,且工序较多,又必须一丝不苟。但为了公司整体效益,为了增加设备使用寿命,为了更完善的安全生产,炼铁厂维修人员在恶劣的施工现场个个冲锋陷阵,高温安装区域分批进行焊接,一天,两天……预计五天才能完成的工作量,在炼铁厂的周密组织下,在参与改造人员不怕苦与累的努力拼搏下,不到四天时间就完成了。他们共计完成皮带机头改造项目21项,为皮带正常运行,提供了有力保障!